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theCompanyNews轧钢厂待料停产
检修培训两不误
8月份,轧钢厂由于坯料供应不足,导致了停产和半停产状态。对此,厂部领导果断决策,要把不利因素变为有利因素,积极采取措施配合公司整体工作,通过交叉生产、交叉检修和不间断的培训等方式,有力的提高了生产水平和职工技能,具体措施如下:
一、采取二条线交叉生产,穿插检修的方式,对设备进一步消缺整改。在本次检修工作中,轧钢厂进行了周密的布置,一方面针对连续生产时无法处理的问题进行了集中处理,如对1#线加热炉的冲渣管道进行了改造,把原来的一个冲水口改成两个冲水口,有效的解决了出钢辊道冲沟的堵塞问题。另一方面则对制约生产的环节进行集中整治,如针对轧槽和导卫冲水压力低、水量不够的问题,采取了对水路进行改造的相应措施,同时还对轧机液压马达、机架锁紧夹、万向节轴和冷剪后的定尺挡板底座等进行了集中的维修、更换和加固,通过近期设备条线的精心整改,现已基本完成了检修计划,为以后的设备稳定运行和生产的正常进行起到了保驾护航的作用。
二、积极消化库存钢坯,确保生产一个班,就要有一个班的好指标。在8月份生产中,尽管钢坯不足,但厂部领导对生产指标的要求一丝也没有放松,要求生产班只要班中有钢坯,就要狠抓生产节奏和负偏差,降低吨钢消耗。在每一场会议中,都会教育每个职工在生产环节中加强节约意识和成本意识,实实在在的为分厂降低生产成本。在本月底,为了保证公司的整体利益不受损失,我们还积极采取措施,把以前因为缺陷超标而剔除的钢坯进行了全部消化,包括库中超标准的短坯、弯坯和脱方坯。据统计,本次共消化了脱方坯300吨,弯曲坯200吨,9米短坯1000吨。仅此项措施,就为公司节约了资金约40万元。
三、加强了自身的培训力度,不断提高职工的质量意识和操作水平。在培训上,一方面,我们采取走出去的方式进行了培训。8月下旬,我们先后组织了2批生产骨干到沙钢、淮钢进行参观和学习,通过本次学习,大家感慨万分:以前领导开会说总部和淮钢的生产指标如何好,物件如何摆放,大家怎么也不相信。这次出去后,大家这才相信,沙钢换成品导卫只用1分钟,班产竟然达到650吨,淮钢生产平台的每一个角落竟然都是用拖把拖出来的,还有花草树木竟然能养到生产现场去。通过回来后的交流,大家一致表示,今后我们将通过自身的实际行动,不断的缩小与总部和淮钢各方面差距。另一方面,我们利用停产时间,一面进行现场清卫和钢材库的整理工作,一面进行内部培训。只要是班中休息,我们就进行培训,只要有闲暇时间,就组织相关骨干送知识到现场。通过这种灵活的培训方式,大家一致感到这样的培训方式既不影响生产,又达到了增长大家知识的效果,受到了大家的普遍欢迎。(轧钢厂:朱升春)